八鋼公司讓“超低排”項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)環(huán)保和增效“雙贏”
2024-08-14 19:01:19 來源: 天山網(wǎng)
天山網(wǎng)訊(通訊員闕志華 劉瑞民 姚海山攝影報(bào)道)2024年,八鋼公司在推進(jìn)超低排放改造A級(jí)績(jī)效創(chuàng)建工作的同時(shí),大力推進(jìn)已投運(yùn)超低排項(xiàng)目的精益管理,在全力運(yùn)行好設(shè)備的同時(shí),開源節(jié)流,不斷向超低排要經(jīng)濟(jì)效益,通過多項(xiàng)創(chuàng)新舉措實(shí)現(xiàn)降本增效,預(yù)計(jì)全年可增效千萬余元。
多想“能行”辦法 自給自足降成本
今年以來,煉鐵燒結(jié)工序聚焦“心中有賬、肩上有責(zé)、手里有招”的工作思路,積極有效地做好環(huán)保設(shè)備設(shè)施的維護(hù)運(yùn)行正常,在確保設(shè)備達(dá)到超低排放的同時(shí),燒結(jié)工序不斷強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)的精益管理,結(jié)合工序特點(diǎn),激發(fā)員工多想降本之策。燒結(jié)265m2燒結(jié)機(jī)兩級(jí)活性炭干法脫硫脫硝采用濃氨水作為物理、化學(xué)吸附劑及反應(yīng)物,430m2燒結(jié)機(jī)濕法脫硫+SCR脫硝采用濃氨水作為還原劑參與反應(yīng),每天的濃氨水用量約為15噸。之前,兩個(gè)機(jī)組使用的20%的濃氨水都是由采購中心進(jìn)行集中采購,采購價(jià)格約為750元/噸。而焦化工序氨分解爐改造完成后,目前可生產(chǎn)20%的濃氨水,可以滿足燒結(jié)脫硫脫硝的用料需求。按照精益管理理念,燒結(jié)工序快速成立項(xiàng)目改善團(tuán)隊(duì),打通了燒結(jié)脫硫脫硝氨站與焦化氨分解工序氨水罐間的輸送管路,實(shí)現(xiàn)了焦化氨分解爐濃氨水在燒結(jié)脫硫脫硝工序的使用。自濃氨水輸送管道貫通以來,燒結(jié)工序已接收焦化氨分解產(chǎn)20%的濃氨水230噸,當(dāng)月實(shí)現(xiàn)節(jié)約采購成本17.25萬元,全年可節(jié)省濃氨水采購費(fèi)用371萬余元。
多算“增效”細(xì)賬 提質(zhì)增效創(chuàng)效益
265m2燒結(jié)機(jī)兩級(jí)活性炭干法脫硫脫硝工藝,副產(chǎn)物為濃硫酸,根據(jù)季節(jié)變化可生產(chǎn)93%和98%兩種濃度的硫酸,全部委托八鋼營銷中心進(jìn)行統(tǒng)一銷售。經(jīng)了解,93%的硫酸和98%的硫酸市場(chǎng)銷售價(jià)格差距較大。燒結(jié)工序管理技術(shù)人員聚焦算賬經(jīng)營,讓副產(chǎn)品產(chǎn)生效益最大化,在穩(wěn)定生產(chǎn)操作過程的同時(shí),燒結(jié)工序以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向,全部生產(chǎn)98%的硫酸,銷售價(jià)格也提高到了540元/噸。目前,265平方米燒結(jié)機(jī)脫硫脫硝每天可生產(chǎn)98%的濃硫酸60噸,實(shí)現(xiàn)銷售收益3.24萬元/天,全年可實(shí)現(xiàn)增效1069萬余元。
多做“減法”降本 固廢處置降費(fèi)用
能源環(huán)保部鍋爐發(fā)電作業(yè)區(qū)4*180t/h鍋爐和130t/h鍋爐采用半干法循環(huán)流化床脫硫工藝,脫硫后副產(chǎn)物為脫硫灰,現(xiàn)階段進(jìn)行委外處置,處置費(fèi)用為119元/噸,月處置費(fèi)用約10萬元。經(jīng)過階段性的測(cè)試結(jié)果顯示,鍋爐發(fā)電作業(yè)區(qū)脫硫灰可以部分替代燒結(jié)的脫硫脫硝濕法脫硫的煙氣脫硫劑,且對(duì)濕法脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行和脫硫效率無明顯影響。為此,430平方米燒結(jié)濕法脫硫基本可以消納鍋爐發(fā)電半干法循環(huán)流化床產(chǎn)生的脫硫灰,每年可節(jié)約固廢處置成本130余萬元。
超低排放是八鋼公司邁向綠色化的關(guān)鍵一步,也是走向高效化的必由之路。八鋼公司以精益管理為本,通過創(chuàng)新持續(xù)改善,實(shí)現(xiàn)了綠色環(huán)保和降本增效的雙贏。