八鋼冶金塵泥綜合利用產(chǎn)線實現(xiàn)環(huán)保效益雙贏

2024-09-14 18:31:46    來源: 天山網(wǎng)

  天山網(wǎng)訊(通訊員闕志華 娜仁格勒 姚海山攝影報道)近日,走進八鋼冶金塵泥綜合利用產(chǎn)線中控室,當(dāng)班職工正在全神貫注查看著顯示屏上的各項指標(biāo)數(shù)據(jù),并不時通過對講機與現(xiàn)場操作職工進行溝通交流,將生產(chǎn)過程調(diào)控到最佳狀態(tài)。今年7月15日,該產(chǎn)線完成歷時一個月的檢修順利投入運行,截至目前,產(chǎn)線已連續(xù)順產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)達35天,創(chuàng)造了產(chǎn)線自投產(chǎn)以來產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量最優(yōu)水平,實現(xiàn)了環(huán)保和經(jīng)濟效益雙贏。

  精準(zhǔn)發(fā)力 緊盯問題尋找破解之道

  八鋼冶金塵泥綜合利用產(chǎn)線采用回轉(zhuǎn)窯工藝,對煉鐵廠含鋅塵泥,高爐布袋灰、煉鋼污泥等固廢進行回收再利用,通過分離和高效回收固廢原料中的鐵元素和鋅元素,產(chǎn)生次氧化鋅和窯渣兩種產(chǎn)品,實現(xiàn)固廢資源再利用和零出廠。

  據(jù)了解,2023年投產(chǎn)后,由于對這條四新產(chǎn)線的認(rèn)知、學(xué)習(xí)和技術(shù)掌握不夠,缺乏相應(yīng)的操作實踐經(jīng)驗,加之原料配加入爐工藝操作存在問題,使得冶金塵泥綜合利用產(chǎn)線在生產(chǎn)中不斷遇到新的難題,制約了產(chǎn)線順行和產(chǎn)能釋放?!皬娜ツ晖懂a(chǎn)到今年上半年,我們的生產(chǎn)一直受到爐內(nèi)嚴(yán)重結(jié)圈等問題的困擾,3、5天就要停下來處理結(jié)圈問題,導(dǎo)致產(chǎn)能和質(zhì)量無法提高?!奔延蚬疽苯饓m泥綜合利用項目經(jīng)理任文軍說。

  八鋼建設(shè)冶金塵泥綜合利用項目,不僅每年可處理19萬噸冶金塵泥,實現(xiàn)固廢資源的循環(huán)利用,消除環(huán)境污染,實現(xiàn)鋼鐵生產(chǎn)固廢零排放,同時,還可通過分離和回收固廢原料中的鐵元素和鋅元素,為企業(yè)每年產(chǎn)生經(jīng)濟效益近億元,可謂是一舉兩得。當(dāng)前,面對鋼鐵行業(yè)的嚴(yán)峻形勢,如何運行好冶金塵泥產(chǎn)線,實現(xiàn)環(huán)保和經(jīng)濟效益的雙贏,成為了佳域公司為八鋼創(chuàng)造價值的突破口。

  精益求精 不斷探索革除壁壘激發(fā)活力

  想要突破,就必須解決生產(chǎn)工藝中存在瓶頸問題,探索出一條符合八鋼冶金塵泥綜合利用產(chǎn)線的原料結(jié)構(gòu)和工藝方案。為此,今年3月份,佳域公司在接管了塵泥處理業(yè)務(wù)后,將塵泥充分混勻和原料入爐配比作為突破口,以精益管理為抓手,積極優(yōu)化原料的配比,在現(xiàn)場建立了微型化驗室,快速對原料的熱值進行檢驗,通過對原料結(jié)構(gòu)的預(yù)知,保證入爐原料的熱值穩(wěn)定,從而避免爐內(nèi)結(jié)圈問題。在工藝操作上,佳域公司采取“走出去、請進來”的方式,派出人員與國內(nèi)同行業(yè)企業(yè)進行對標(biāo)學(xué)習(xí),并請來行業(yè)專家對工藝操作進行指導(dǎo)。

  “由于是新產(chǎn)線,我們?nèi)狈Ξa(chǎn)線工藝操作原理的了解,生產(chǎn)的經(jīng)驗不足,之前也走過一段彎路,導(dǎo)致生產(chǎn)一直不順。佳域公司以問題為導(dǎo)向,通過采取‘走出去、請進來'的學(xué)習(xí)方式,不斷總結(jié)、吸收和消化,逐步摸索出了適合八鋼這條產(chǎn)線的原料配比和工藝操作方法,通過煅燒前移工藝,使結(jié)圈控制在窯口附近,只需每周處理一次窯口結(jié)圈,不僅有效提高了作業(yè)率,促進了生產(chǎn)的穩(wěn)定順行,產(chǎn)量和產(chǎn)品質(zhì)量也得到了大幅提升,生產(chǎn)逐步趨于受控狀態(tài)?!奔延蚬疽苯饓m泥綜合利用項目經(jīng)理任文軍說。穩(wěn)定的生產(chǎn)狀態(tài)有效提升了次氧化鋅的品質(zhì)和產(chǎn)量,在近期的產(chǎn)品拍賣中,次氧化鋅品質(zhì)的提高也讓拍賣價格較之前上漲了700元/噸。

  精打細算 發(fā)揮最大效率實現(xiàn)價值創(chuàng)造

  在解決問題中提升效率,實現(xiàn)價值創(chuàng)造。八鋼冶金塵泥綜合利用產(chǎn)線建設(shè)起點高,自動化程度高,由于前期受生產(chǎn)不順等因素的影響,產(chǎn)線原有的部分自動化設(shè)施使用也受到一定制約。隨著生產(chǎn)的穩(wěn)定順行,佳域公司重新恢復(fù)了受限的部分自動化設(shè)施,并加強了設(shè)備的點檢定修力度,制定了工藝操作標(biāo)準(zhǔn)化文件,在職工中形成嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的意識。通過多項舉措,自今年7月15日至今,八鋼冶金塵泥綜合利用產(chǎn)線已連續(xù)30多天未發(fā)生爐內(nèi)結(jié)圈,日消耗原料達520噸,實現(xiàn)了生產(chǎn)的連續(xù)平穩(wěn)運行。

  截至今年8月20日,八鋼佳域公司冶金塵泥生產(chǎn)線主要產(chǎn)品中次氧化鋅3985.46噸,超2023年全年1514.26噸;品位44.94%較去年提升4.23%,金屬鋅回收率為57.34%,比2023年超16%,較2023年多回收了501.9噸次氧化鋅,實現(xiàn)經(jīng)濟效益204.27萬元。另一產(chǎn)品窯渣共計生產(chǎn)39558噸,窯渣鐵品位44.43%,較去年提高0.04%,窯渣殘鋅為0.518%,較去年降低0.082%,實現(xiàn)效益172.71萬元,兩項產(chǎn)品合計產(chǎn)生效益376.98萬元。在消納固廢的同時,為八鋼公司創(chuàng)造了經(jīng)濟價值。

  后續(xù),佳域公司將進一步增加冶金塵泥的消耗量,提高次氧化鋅、窯渣產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量,依靠科技進步和技術(shù)創(chuàng)新,實現(xiàn)產(chǎn)線的高效化、規(guī)模化,將冶金塵泥項目部打造成疆內(nèi)資源循環(huán)綜合利用的示范基地,成為八鋼資源循環(huán)利用中心。

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